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發(fā)電公司:堅持低碳發(fā)展 推動綠色轉(zhuǎn)型

發(fā)布時間:2017-07-27 10:10:31 作者:程 斌
隨著溫室效應(yīng)的不斷積累,導(dǎo)致全球氣候不斷升溫,走低碳發(fā)展之路、推動綠色轉(zhuǎn)型是應(yīng)對氣候變化、保護生態(tài)環(huán)境的根本途徑。為了履行社會責(zé)任,煤矸石發(fā)電公司將“堅持低碳發(fā)展,推動綠色轉(zhuǎn)型”視為重中之重,作為延安地區(qū)重要電源支撐點,該公司堅持“科學(xué)、低碳、綠色、和諧”發(fā)展的理念,在為延安地區(qū)提供安全、環(huán)保、綠色、高效電能的同時,主動承擔節(jié)能減排的社會責(zé)任,在管理上下功夫,在技改上出實招。

 

 

廢氣治理:節(jié)能與低碳攜手同行

 

為嚴控廢氣排放,節(jié)省脫硝成本,該公司結(jié)合300MW循環(huán)流化床鍋爐燃燒含硫量大的劣質(zhì)燃料的特點,通過在爐膛內(nèi)加裝9片擴展水冷屏,增大受熱面,縮小分離器水平煙道喉徑等途徑,提高煙氣流速,優(yōu)化風(fēng)帽,使得爐內(nèi)物料循環(huán)流暢和床溫更加均勻。目前,兩臺300MW機組改造后運行平穩(wěn),在環(huán)保、節(jié)能、延長設(shè)備壽命等方面取得了明顯效果,氮氧化物、二氧化硫等環(huán)保排放指標大幅降低,滿足超低排放要求的同時,每天約節(jié)約尿素10噸以上,同時,通過改造,鍋爐平均床溫下降30-40℃,避免了鍋爐下二次風(fēng)口、給煤口、旋風(fēng)分離器中心筒等部件燒損變形,為機組長周期安全穩(wěn)定運行奠定良好基礎(chǔ)。自機組C修后,首次實現(xiàn)了1號機組突破100天長周期運行記錄,煙氣出口二氧化硫、氮氧化物、粉塵排放量分別達到35mg/Nm3、50mg/Nm3、10mg/Nm3以下,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益、環(huán)保效益雙提升。

 

 

疏水檢漏:科技與生產(chǎn)無縫對接

 

火電機組中,蒸汽是重要的傳輸介質(zhì),但蒸汽在管道傳輸過程中不可避免的要損失熱量,如何減少部分工質(zhì)和熱量損失,避免蒸汽管道的水沖擊發(fā)生,杜絕管道和設(shè)備損壞,用科學(xué)的手段和先進的工藝來解決,也是發(fā)電企業(yè)面臨的難題之一。為了較少閥門內(nèi)漏帶來的工質(zhì)損失,該公司根據(jù)現(xiàn)場實際數(shù)據(jù)分析,依托先進的管道疏水閥在線檢漏裝置,通過數(shù)字溫度傳感器、數(shù)字溫度信號采集器、485通信電纜等設(shè)備,將采集來的信號通過數(shù)據(jù)通訊線路傳遞給計算機進行處理,根據(jù)疏水閥下游壁面溫度及其變化率,采用模糊模式識別的原理對疏水閥泄漏等級進行識別,疏水閥撿漏裝置來實時在線監(jiān)測、檢測汽水管道疏水閥門泄露情況,及時發(fā)現(xiàn)進行處理,從而減少汽水損失。自疏水檢漏裝置實施以來,多次判斷并處理疏水閥門內(nèi)漏,減少了大量工質(zhì)損失。

 

 

優(yōu)化指標:毫厘與千噸實現(xiàn)轉(zhuǎn)化

 

提高機組經(jīng)濟性,不斷優(yōu)化運行指標,達設(shè)計值、超設(shè)計值,是該公司一直追求的經(jīng)濟運行目標。300MW機組原設(shè)計過熱器減溫水取自給水母管,該公司對這種方式的運行經(jīng)濟性進行分析,發(fā)現(xiàn)減溫水不流經(jīng)高壓加熱器,降低了回?zé)岢潭龋黾恿四Y(jié)蒸汽流量,循環(huán)熱經(jīng)濟性較低。為此,通過對機組投運以來的數(shù)據(jù)分析和多次討論,最終決定對過熱減溫水系統(tǒng)進行改造。改進后,機組熱耗較改進前能降低21.6KJ/KWh,折合標準煤耗能降低0.79g/KWh,年節(jié)約標煤2300余噸。同時,該公司還進行了空冷噴淋改造、一次調(diào)頻優(yōu)化等節(jié)能項目,通過一系列措施,一步步改進,在毫厘之間的轉(zhuǎn)化,使運行指標不斷優(yōu)化,提升機組運行經(jīng)濟性。

 

 

聚焦廠用:安全與降本獲得雙贏

 

降低廠用電率,控制發(fā)電成本,是發(fā)電企業(yè)提高競爭力的重要措施,但是,面對電網(wǎng)頻繁的調(diào)峰任務(wù)需求,部分輔機無法運行在工頻狀態(tài),造成了大量電能流失。為改變這一局面,該公司先后完成了2臺300MW機組閉式水泵變頻改造,利用高壓變頻調(diào)速技術(shù)來改變設(shè)備的運行速度,以實現(xiàn)調(diào)節(jié)現(xiàn)場工況所需水壓、水量的大小。改造后,不僅每年可節(jié)約電費約14萬余元,還降低了電機的運行電流和供水系統(tǒng)的壓力,避免了電機軸承的磨損和發(fā)熱及啟動時造成的沖擊力,提高了運行可靠性,同時,通過采用閉環(huán)控制,參數(shù)超調(diào)波動范圍小,可實現(xiàn)平穩(wěn)、無波動切換,變頻器的加、減速可根據(jù)工藝要求自動調(diào)節(jié),控制精度高,簡化了系統(tǒng)操作流程。據(jù)悉,為了不斷推進綠色轉(zhuǎn)型,該公司下一步將將結(jié)合成功經(jīng)驗,對一次風(fēng)機、二次風(fēng)機等大能耗輔機逐一進行變頻改造。(程 斌)

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